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第32章开始试制八大杠(第2页)

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可剩下的三个内核问题,却让众人犯了难。

缸体拉伤的精度修复,需要专用的珩磨机,厂里只有老旧的打磨设备,根本达不到要求。

气门正时的调校,缺了专业的检测仪器,全凭经验根本摸不准。

最棘手的是变速箱同步器的损坏,这玩意儿的齿形设计十分精密,厂里的技术人员连它的工作原理都没搞懂,更别说修复了。

秦放看着众人愁眉苦脸的样子,沉吟着说出了自己的思路:“缸体珩磨的问题,咱们可以联系市里的机床厂,看看能不能借他们的设备用用;气门正时的话,我可以手绘一份简易的调校参考图,咱们慢慢试;同步器的齿形,我记得军车修理厂有报废的嘎斯51变速箱,说不定能拆个能用的零件过来。”

这些方法虽然麻烦,却给众人指了条明路。

技术员们纷纷点头,嘴上说着“尽力试试”

,眼里却重新燃起了光。

小李站在一旁,看着秦放和技术员们忙前忙后,额角的汗珠顺着脸颊往下淌,心里的焦急渐渐化作了感动。

他知道大家都在为这辆车拼命,就算最后真的救不回来,他也能坦然接受了。

接下来的两天,秦放没再往发动机厂跑。

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机械厂这边,改进型二八大杠的试制工作已经箭在弦上,他必须亲自盯着。

这款二八大杠的主要构件,大部分都能在机械厂完成生产。

车架的管材切割、焊接,厂里的气焊机、弯管机就能搞定。

车把的冲压成型,用现有的冲床就能加工;轮圈的滚圆和焊接,也是厂里的拿手活儿。

就连脚踏板、链轮这些小零件,靠着现有的车床、铣床都能批量生产。

但也有一些部件,现有的设备根本啃不动。

比如车架的承重加强筋,需要更精准的冲压模具,厂里的旧模具精度不够,得重新设计改造。

还有链轮的齿形加工,普通铣床的精度达不到要求,必须对机床进行数控化改造,才能保证齿形的啮合度。

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