第528章 推进与夜话
常州之行过后,林墨在苏省的行程开始加快。
接下来的两周,他走访了扬州的两家人造板厂、镇江的一家胶合板厂、南通的一家木工机械厂,每一处都停留一到两天。
扬州的那两家人造板厂,问题集中在设备老化和原料供应上。
一家厂的热压机是七十年代初的产品,液压系统磨损严重,热压板的平面度已经超差,压出来的板材厚度不均匀,废品率高。
林墨建议他们先外协磨削热压板,同时向上面申请设备更新资金,用国产设备逐步替代老旧设备。
另一家厂的问题在于原料,他们使用的主要是本地收购的速生杨木,但杨木材质偏软,做出来的刨花板密度不够。
林墨建议他们调整刨花形态——增加薄片刨花的比例,减少细粉刨花的比例,把板材的密度提上去。
同时还建议他们在原料采购中加入一部分硬阔叶材,比如青冈、麻栎,来改善板材的物理性能。
镇江的胶合板厂,问题集中在干燥工序。
他们的干燥窑设计风量不足,出料端的单板含水率波动大,导致后续的涂胶和热压工序质量不稳定。
林墨检查了风道布局和风机选型,发现是风机的型号与干燥窑的设计风量不匹配。
他建议他们更换风机,或者加装一套变频调速装置来调节风量。
负责技术的总工听了建议之后没有立刻表态,只是说要考虑考虑。
林墨没有勉强,把具体参数写在纸上留给对方,说等你们决定了随时可以联系。
南通的那家木工机械厂,是苏省少数几家能生产人造板设备的企业之一。
他们生产的带锯、刨床、干燥设备在省内有一定市场,但精度和稳定性一直不如进口设备。
林墨在厂里待了一天半,看了他们的加工车间、装配车间和检测车间。
他发现问题的关键在于加工母机的精度不够。
他们用来加工设备零部件的机床大多是五六十年代的产品,导轨磨损严重,主轴跳动大,加工出来的零件精度自然上不去。
你们的机床该换了。
林墨对厂长说,不换母机,做出来的设备永远达不到进口设备的精度。
厂长是个五十多岁的山东人,听了这话没有生气,反而叹了口气:林顾问,你说得对,我也想换。
但换一台高精度机床,要几十万。
我们这种小厂,拿不出那么多钱。
可以先换一台。
林墨说,选最关键的那台——比如加工导轨的龙门刨床。
换了之后,其他设备的精度就能跟着提上来。
一步一步来,不急于一下子全部换完。
厂长想了想:那就先换龙门刨床。
两周下来,林墨一共走访了七家工厂,解决了十几个技术问题。
每到一处,他的做法都是相似的:先看现场、翻记录、问操作工、测数据,然后给出具体的解决方案。
大部分方案不需要大额投资,只需要调整工艺参数或者改进设备维护方式。
消息在苏省轻工系统里传得很快。
一个厂解决了问题,相邻的厂就会派人来打听,然后主动打电话给二轻局,问能不能也请林墨过去看看。
刘局长的秘书每天都要接好几个这样的电话,有时候一天能接五六个。
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