第526章 初至(第5页)
把旋刀拆下来,重新磨一次。
磨完之后不要急着装回去,先检查一下刀架的轴承,看看有没有间隙。
如果有间隙,先换轴承再装刀。
轴承?钱厂长皱了皱眉,上次厂家工程师来的时候,检查过轴承,说没有问题。
厂家工程师是按静态标准检查的。
旋切机在运行的时候,刀架会受到持续的切削力,轴承如果有微小的间隙,在静态检查中不一定能看出来。
但一运转起来,间隙就会放大,刀架就会抖动,旋出来的单板表面就不平。
钱厂长站在原地想了想,然后回头朝车间另一端喊了一声:老李!
带两个人,把旋刀拆下来!
一个五十来岁的工人应声走过来,身后跟着两个年轻人。
他们走到旋切机旁,开始拆卸旋刀固定螺栓。
旋切机的旋刀拆下来之后,老李用游标卡尺测量了刀架的轴承间隙。
结果出来之后,他愣了好一会儿,然后拿着数据走过来递给林墨:林顾问,你说得对。
轴承间隙确实超标了,比标准值多了将近两丝。
在木工行当里是的意思——也就是零点零二毫米,对于高速旋转的切削设备来说,已经足以影响加工精度了。
钱厂长的脸色变了一下:厂家工程师上次检查的时候,怎么没看出来?
因为他们没拆开。
静态测量和动态受力下的间隙不是一回事。
林墨说,换了轴承,磨好刀,重新安装,再试一次。
老李点了点头,把数据记在本子上,转身去安排了。
下午两点多,旋切机重新装好,试切了一块桉木。
当单板从出料端送出来的时候,钱厂长走过去,拿起那块板子对着灯光看了看,又用手摸了摸表面。
这个偏差,比我们以前最好的时候还要小。
他看着那块板子,像是握着什么不太敢相信的东西,只是换了轴承、磨了刀、调了导轨,就能达到这个效果?
林墨把单板放下:设备本身没有问题,是维护和调试的精度没跟上。
设备是进口的,精度要求也是进口的,但维护标准没提上来。
后面的问题,是热压机和铺装机的配套。
他转过身,领着林墨往车间南侧走,这是我们最大的难题。
后段工序的车间比前段要空一些。
几台国产设备摆在中央位置,有的盖着帆布防尘罩,有的裸露着机身,表面落了薄薄的灰。
这就是我们配的国产热压机和铺装机。
钱厂长停在一台高大的设备前,掀开帆布罩的一角,厂家说性能对标进口设备,但我们试了好几次,压出来的板面总是有波浪纹,平整度达不到出口标准。
林墨在热压机前面蹲下来。
这是一台国产多层热压机,从外观上看,结构设计与进口设备类似,但细节处有明显的粗糙感——管路接头的密封垫圈型号不对,液压阀组排列松散,热压板表面的平面度也不够。
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